本次改造在保持原有布袋除塵器的基礎(chǔ)上,每臺爐新增一套除塵脫硫一體化系統(tǒng)(即流化床超凈吸收塔+超凈布袋除塵器),爐膛內(nèi)部二次風(fēng)口、中心筒內(nèi)徑、分離器入口煙道等系統(tǒng)進行了升級改造。煙氣經(jīng)過鍋內(nèi)SNCR脫硝完成NOx脫除后,進入循環(huán)流化床反應(yīng)塔,在塔內(nèi)煙氣與形成流化狀態(tài)的吸收劑物料接觸,在噴水降溫共同作用下,SO2等酸性污染物質(zhì)完成反應(yīng)脫除,煙氣中細微粉塵顆粒和重金屬汞等物質(zhì)通過凝并作用,匯集成較粗顆粒,進入配套布袋除塵器后,利用織密濾袋及表面濾餅層,兩級濾袋過濾脫除。
超低排放改造工程完工后,鍋爐平均床溫較改造前降低了約30℃,運行中能夠有效控制SO2、NOx、粉塵濃度。根據(jù)2020年年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計,SO2平均排放濃度2.47mg/Nm3,NOx平均排放濃度27.46mg/Nm3,粉塵平均排放濃度1.82mg/Nm3,煙氣排放指標(biāo)達到設(shè)計值要求,符合燃煤電廠大氣污染物超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求,該系統(tǒng)最大特點是可以高效完成脫硫除塵一體化,實現(xiàn)了節(jié)能增效和煙氣超低排放的目標(biāo)。
3 煤場封閉提高環(huán)境質(zhì)量
電廠原煤場四周為擋風(fēng)抑塵網(wǎng)設(shè)計,已不能滿足環(huán)保要求,為了減少煤粉揚塵污染,提高人民群眾的環(huán)境質(zhì)量,改善當(dāng)?shù)卮髿猸h(huán)境,2019年8~11月電廠完成了煤場氣膜全封閉改造工程,煤場封閉工程主體采用充氣膜結(jié)構(gòu),長128.5m、寬112m,環(huán)墻高度3m,膜結(jié)構(gòu)完成高度為46m,建筑面積為14060㎡,安裝部分由基礎(chǔ)部分、膜材部分、網(wǎng)索部分、模塊式組合風(fēng)柜、智能控制系統(tǒng)、排氣換氣系統(tǒng)、降塵措施、氣密結(jié)構(gòu)部分、備用能源等系統(tǒng)組成,成為大同市首座充氣膜儲煤場和最大單體充氣膜結(jié)構(gòu)建筑及中煤集團首個應(yīng)用于電廠儲煤場的氣膜結(jié)構(gòu)設(shè)施,將煤場對環(huán)境的影響降至最低,實現(xiàn)了社會效益和經(jīng)濟效益雙豐收,也成為地標(biāo)建筑,提升了企業(yè)在當(dāng)?shù)氐挠绊懥Α?
氣膜式儲煤場照明符合綠色節(jié)能理念,膜材對自然光透射率達10%~15%,透射光在結(jié)構(gòu)內(nèi)部產(chǎn)生均勻的漫射光,白天能夠充分利用日照光度無須補光,夜晚利用高效節(jié)能的二次漫反射的專利照明系統(tǒng),無陰影、無眩光,無死角,大大節(jié)約照明能耗。同時,煤場氣膜利用氣壓來支撐,以鋼索作為輔助,無須梁、柱支撐,獲得更大的利用空間,膜材具有耐高溫、熱傳導(dǎo)率低、較高熱反射率和阻燃性能優(yōu)越等特點。實施煤場封閉后有效減少了煤粉對于環(huán)境的污染,提高了環(huán)境質(zhì)量,對當(dāng)?shù)卮髿猸h(huán)境改善具有積極的意義,2019年我廠顆粒物無組織排放環(huán)保稅費182.84萬元,2020年費用16.8萬元,節(jié)約166.04萬元,煤場封閉后,顆粒物無組織排放環(huán)保稅費大幅降低。
中煤大同能源有限責(zé)任公司電廠在地方政府環(huán)保部門和上級公司的關(guān)心、支持和幫助下,持續(xù)深入踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念,堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),緊緊圍繞政府提出的創(chuàng)建國家環(huán)保模范城市的戰(zhàn)略部署,以改善環(huán)境質(zhì)量為目標(biāo),以控制污染物排放總量為主線,堅持污染防治與生態(tài)保護并重,電廠環(huán)境保護工作發(fā)生了質(zhì)的變化,全力推進環(huán)保工作建設(shè),已逐漸取得了全方位、多層次的環(huán)保工作成果,為全市環(huán)境保護建設(shè)提供了強有力的環(huán)保基礎(chǔ)和環(huán)保理念,實現(xiàn)了從“煤都黑”向“大同藍”的轉(zhuǎn)變,如今藍天白云已經(jīng)成為大同常態(tài),“大同藍”這張新名片也將越擦越亮。